2022-06-30 12:21:12
這些問題導(dǎo)致復(fù)卷速度快、耗電量大、勞動強度大,降低了卷繞生產(chǎn)效率。花式捻線機紡制花式線的捻線機。 傳統(tǒng)的花式捻線機屬于“環(huán)錠捻線機”,特點是喂人部分機構(gòu)的喂紗運動規(guī)律隨花式線要求而異。包覆絲機全電腦采用匯川PLC人機界面控制系統(tǒng)。包紗機原料上機前必須嚴格核實檢驗原料的規(guī)格、批號、捻向、品種。因此,我們對檢測感應(yīng)裝置進行了改造,設(shè)計了新的檢測感應(yīng)裝置。
我司于2017年推出QPRO托盤式自動收卷機。在使用過程中,發(fā)現(xiàn)CBF管紗檢測感應(yīng)裝置主要存在以下問題:
(1)當(dāng)管紗質(zhì)量進行整體能力較差時,會產(chǎn)生需要大量的小紗巴。經(jīng)觀察研究分析,認為是企業(yè)由于信息探測桿留有2cm左右的空檔,殘留紗在底部2cm左右的小紗巴,在經(jīng)過一個探測系統(tǒng)裝置時,會被誤認為是中國空管而被拔出。
?。?)在拔出小紗巴的過程中容易卡住彈出裝置,造成報警停車,影響設(shè)備生產(chǎn)效率。
(3)由于拉出的小紗布數(shù)量較多,需要專人收集和搬運紗布,如果小紗布尺寸稍大,還需要人工找到紗布頭部,送回輸送帶生產(chǎn)使用。 只能作為回線處理。
這些問題導(dǎo)致復(fù)卷速度快、耗電量大、勞動強度大,降低了卷繞生產(chǎn)效率。因此,我們對檢測感應(yīng)裝置進行了改造,設(shè)計了新的檢測感應(yīng)裝置。
一、改造方法
(1)在托盤CBF的拔管處(見圖1),新的探桿由不銹鋼棒制成。在原有探桿尺寸的基礎(chǔ)上,在下方2厘米處焊接了新的探桿,使傳感桿能夠感應(yīng)到紗條,防止小紗條被誤當(dāng)成空管取出。
圖1 管紗/空管探測
?。?)在CBF B路旋轉(zhuǎn)一個剪刀處(見圖2)拆掉兩個探測桿磁鐵石,以使信息傳感器感應(yīng)到管紗找頭器未找到頭時,會再次進行執(zhí)行找頭部分動作。
圖2 旋轉(zhuǎn)剪刀
?。?)在B路伺服碼盤下面大吸嘴處(見圖3),設(shè)置兩個傳感器,上面的傳感器感應(yīng)管紗,下面的傳感器感應(yīng)空管,相互對換后紗巴再次找頭輸送到單錠卷繞。
圖3 大吸嘴找頭裝置
二、新型CBF檢測感應(yīng)裝置
優(yōu)點及使用效果
(1)新探針焊接2cm 后,探針可以完全感應(yīng)到整根管紗,而且不會因為尺寸小而感應(yīng)不到小紗,從而保證了小紗能夠紡出,減少了設(shè)備故障停機次數(shù),提高了生產(chǎn)效率。
(2)減少了小客車的排放,無需指派專職人員處理小客車。個別小巴可以由隨車服務(wù)員處理,減少了人工。
改造設(shè)計方案批量應(yīng)用后,車間反饋應(yīng)用研究效果具有良好。
作者:寧夏恒大紡織科技有限公司
編輯:新媒體團隊
感應(yīng)自動絡(luò)筒機檢測回紗率消耗生產(chǎn)效率